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          老陳的設備升級記:從手工打磨到智能拋丸,他的產能翻了三倍

          文章出處:本站 編輯:拋丸機發表時間:2026-03-26 11:51:29

          上個月,于常州的一家機械加工廠內,我遇見了老朋友陳國強。當時,他佇立在一臺發出轟鳴響聲的設備跟前,臉上浮現著那種我已許久未曾見到的輕松笑意。老陳在這一行業摸爬滾打達十五年之久,從起初跟隨師傅學習手工打磨開始,直至如今管理著三十多人的精密鑄造車間,一路走來,他最為清楚表面處理這道工序是多么磨人。

          老陳所擁有的工廠,其主要從事的是工程機械底盤件的生產工作,當中履帶板屬于核心產品。以往每一次在接到大額訂單的時候,他最為頭疼的便是清理這一工序。鑄件從熔爐中取出之后,其表面附著著氧化皮以及型砂,一定要清理得干干凈凈才能夠開展后續的加工流程。他們長久以來采用的是人工手持砂輪進行打磨,車間內部粉塵四處彌漫,噪音十分刺耳,工人工作滿半天就需要更換班次。

          暮靄沉沉的去年十一月的某一日黃昏時分,我前往他所在廠里尋覓他一道用餐,恰恰撞見他蹲在車間門口吞云吐霧抽香煙。原來呀他們剛剛承接下徐工集團的一份要求批量生產的訂單,然而依據眼下當下現已存在的打磨運作速度,是根本根本根本沒辦法趕得上交貨期限的。老陳對我講,他經過一番仔細合計核算過一筆賬目,依照依靠手工方式進行打磨的工作效率,要想按時按點完成這批貨物生產指標,起碼最起碼至少得再招聘十五名技術高超且操作熟練的工人,可當下此時此刻呀技術熟練的工人是很難很難難以招聘到的,就算是就算即便盡了全力如愿招到了,人工方面所投入的成本也將會消耗掉大半的利潤。

          那段日子,老陳四處尋覓解決辦法,他前往無錫觀摩了同行的自動噴砂線,還奔赴昆山考察了懸掛式拋丸機,然而皆因設備占地面積過大、改造周期漫長而放棄。直至去年十二月,他于一場行業展會上見到了一臺金屬履帶打砂清理機,彼時即刻心動了。

          給老陳留下極為深刻印象的這臺設備所在之處,是其緊湊設計。占地面積小于十五平方米的整臺機器,能夠直接放置進他車間西北角閑置的角落里面。設備進行調試的那天我也在現,而技術員連接電動工具、接通壓縮空氣,總共耗費時間不過半天,機器緊接著就開始運行轉動起來了。

          我仍記著老陳最初將鑄件放入的模樣,操作工把履帶板碼置于橡膠履帶上,而后關上機門,并設定好拋丸時間,接著按下啟動按鈕,機艙內隨即傳來密集的鋼丸擊打聲,三分多鐘過后,機門開啟,先前灰撲撲的鑄件呈現出銀白色的金屬光澤,其表面的氧化皮以及型砂被清理得一絲不剩。

          當時,老陳拿著那件成品,翻來覆去看了好一陣子,之后轉身對我說,要是這臺機器早買兩年,那么他去年那個大客戶的訂單不會因交貨延期而黃掉。他當場推算出一筆賬,這臺設備處置效率等同于十二個熟練打磨工,并且鋼丸能自動回收循環利用,每月可省下將近兩萬的耗材費用。

          使得老陳最終下定決心的,是設備具備的環保性能。他跟我講,如今環保檢查愈發嚴格,他所在的那間手工打磨車間,已經收到了幾次整改通知。這臺金屬履帶打砂清理機采用密閉式作業,設置了兩級除塵系統,排出的空氣當中含塵量,遠遠低于國家標準。

          履帶式制砂機一體式視頻_金屬履帶打砂清理機_清理金屬履帶砂機打磨視頻

          設備投入運行之后,老陳所在的車間出現了巨大的變化,原先是滿是灰霧的打磨區域被撤銷,變為取而代之的是一個整潔的自動化作業島,工人們只需負責上下料,按下按鈕,其他工作全由機器完成,以往工人干半天就要歇半天的形勢不再存在,勞動負荷降低,工傷隱患大幅減小。

          今年三月上旬,我再度前往老陳所經營的工廠。他滿懷激動地拽著我去瞧生產報表,那一批歸屬徐工集團的訂單已超前兩周達成交付,在客戶進行驗收之際,對產品表面質量頗為滿意,當場又增添了一份長期合同這一后續合同。老陳講道,自使用此設備之后,他們的產品具備的合格率從原先的百分之八十九提升至百分之九十七以上這一水平。

          那位被稱作老陳的人,居然還向我講述了一個他最近才察覺到的細節,原來呀,這臺叫金屬履帶打砂清理機的設備,不單單能夠處理履帶板這種部件,而且還具備適應各種不同規格鑄件的能力,不管是那種個頭較大的驅動輪,還是體積較小的支重輪,只要對拋丸時間以及鋼丸流量做出相應調整,就能夠實現合乎理想狀態的清理效果,這也就表明,他所經營的工廠在接單方面的靈活性獲得了極大程度的提升。

          在當下,于老陳工作的車間之內,有一臺機器,它每日都要持續運轉十多個小時,運轉狀況穩定且非常可靠。他提到,最讓他能省心的地方在于,該設備的維護成本特別低,其核心部件拋丸器運用了高鉻耐磨鑄鐵這種材質,它的使用壽命能夠長達六千小時以上。依據目前的產量情況來看,在兩年多的時間便能夠收回設備投資。

          往前一個月的時候,老陳于朋友圈發布了一條動態,所配的圖片乃是他那臺正處于運轉狀態的設備,文字表述為“歷經十五年之久的老問題,憑借一臺機器給解決掉了”。我針對此動態為他點了贊,緊接著他給我發送過來消息,稱計劃要再購置一臺出來,原因在于新接到的訂單已然排到了今年的秋天。

          看到老陳從當初那般焦慮轉變到如今這般從容,我打心底里為他感到高興,他在設備升級方面所邁出的這一步棋,并非僅僅解決了一個生產瓶頸問題,更是引領著整個工廠步入了自動化轉型的快速通道,在這個人工成本逐步攀升、環保要求愈發嚴格的階段,像老陳這種勇于嘗試新型設備、嶄新工藝的實干之人,方能切實地在激烈的市場競爭里穩固自身的立足之地。

          正在為表面處理工序而頭疼的朋友們,老陳的經歷說不定能給你們帶來某些啟發。人工打磨的效率比不上訂單增長的速度了,環保壓力致使傳統工藝沒法繼續下去了,那就不妨學學老陳,去瞧瞧那些已在自動化設備上獲得好處的同行是怎樣做的。畢竟在制造業這條道路上,設備升級常常是打破發展瓶頸最為直接且有效的那把鑰匙。

          本文來源青島華盛泰拋丸機:http://www.tanshuan202.cn/news/10122.html

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